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    旋挖鉆機常見故障修理!

    發(fā)布時間:2022-07-18 11:28:05
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    旋挖鉆機常見故障修理
    旋挖鉆機在施工過程中可能發(fā)生各種各樣的機械故障,本文將針對旋挖鉆機在砂層施工中常見的機械故障進行分析。
    機械系統(tǒng)故障
    旋挖鉆機動力頭扭矩不足
    故障現(xiàn)象與分析
    旋挖鉆機在鉆孔施工時動力頭扭矩不足,動力頭正轉、反轉轉速都不夠,動力頭馬達或減速機運轉時有異響。
    動力頭扭矩不足,可以從液壓和機械兩方面考慮:1.液壓系統(tǒng)液壓油壓力不足;2.動力頭馬達故障、減速機故障或齒輪箱故障等。
    故障原因與排除方法
    引起旋挖鉆機動力頭扭矩不足的原因有:1.先導壓力不足或者溢洗閥調(diào)定壓力過低;2.液壓系統(tǒng)密封圈破損、油質(zhì)含雜質(zhì)或不清潔、濾芯堵塞;3、動力頭減速機零部件受損;4.動力頭馬達損壞或者液壓油泄漏量大;5.動力頭齒輪箱機械裝置損壞。
    一般排除方法分以下幾個步驟:1.檢測液壓系統(tǒng)主系統(tǒng)壓力正常,說明液壓系統(tǒng)沒有問題,考慮機械損壞的可能;2.在檢查液壓系統(tǒng)回路時,先檢查密封圈、如果破損及時更換、檢查油質(zhì)如果不清潔需更換液壓油或?qū)⒂唾|(zhì)重新過濾后使用,濾芯堵塞及時更換濾芯;3.在檢查液壓系統(tǒng)的過程中,發(fā)現(xiàn)動力頭運轉時減速機和馬達存在小范圍的周期性異響。拆卸動力頭馬達,檢查馬達及輸出軸;4.拆下減速機,拆卸減速機。注意在拆卸時應當保持拆卸環(huán)境清潔、并嚴格安裝順序拆卸。仔細檢查減速機內(nèi)部,如果發(fā)現(xiàn)齒輪損失,應更換齒輪,并將螺栓墊片和零部件清洗一遍。
    旋挖鉆機動力頭正轉扭矩不足,轉速低
    故障現(xiàn)象與分析
    故障現(xiàn)象主要表現(xiàn)為:旋挖鉆機工作時動力頭扭矩不足、轉速低,反轉時正常。發(fā)動機正常工作。
    發(fā)生這種現(xiàn)象一般液壓油壓力不足,液壓油流量減少或機械傳動裝置損壞導致扭矩變小、轉速低[2]。
    故障原因與排除方法
    發(fā)生這種故障的原因主要有:1.動力頭油座補油閥上的溢流閥壓力過。2.主閥上動力頭控制閥溢流閥壓力過;3.動力頭馬達氣蝕,內(nèi)泄;4.動力頭減速機故障;5.動力頭大齒輪箱體轉動軸故障。
    其排除故障應按以下步驟進行:1.測量主泵合流壓力,壓力正常時,則應排除主泵油壓不足的問題;2.清洗動力頭補油閥上的單向閥和溢流閥。調(diào)節(jié)溢流閥,更換補油閥,如果故障仍沒有排除,由可以排除補油閥與溢流閥出故障的問題。3.調(diào)換動力頭油座上的兩根主油管,測試手柄動作是相反的,故障還是未能排除?梢耘袛嘀鏖y控制閥沒有問題;4.拆卸馬達,檢測馬達狀況,馬達正常,排除馬達故障。5.如以上故障均排除,則可能是由于動力頭減速機出現(xiàn)故障,減速機出現(xiàn)故障一般是由于齒輪磨損嚴重,更換齒輪后即可恢復正常工作。
    電氣系統(tǒng)故障
    旋挖鉆機電氣故障最常發(fā)生的為旋挖鉆機測深無顯示。旋挖鉆機測深系統(tǒng)所使用的主要元件為編碼器,由P24V供電給編碼器,編碼器在有脈沖信號時通過脈沖信號A相與脈沖信號B相把信號反饋至控制器,信號經(jīng)過控制器處理,再傳遞信號至顯示屏顯示深度讀數(shù)。測深編碼器的電源線或信號線斷開,編碼器損壞或控制器測深信號不正常都可造成測深無讀數(shù)顯示。
    其發(fā)生故障的原因主要是因為:1.電源線與信號線接頭松動、虛接或者脫落;2.測深編碼器由于震動過大或遭受異常撞擊,編碼器內(nèi)部損壞;3.探測器無信號輸出。
    故障排除一般采用以下步驟:1.首先檢測24V電源線路有無電壓供給編碼器。如有電壓輸入,則檢查編碼器在工作情況下有無信號輸出;如有輸出,檢查脈信號線A與脈沖信號線B有無線路開路或接觸不良而造成脈沖信號輸入到控制器,如上述情況正常,只能考慮控制器的程序故障和參數(shù)未正確設定而引起的故障;2.根據(jù)分析如果電源正負極線頭松脫,編碼器不工作會造成無顯示。測量測深大滑輪上編碼器與P24V的連接線接頭電壓值為24V,正常,說明電源無問題,供電無問題。如編碼器工作正常且脈沖信號輸出的狀況下,就得檢查脈沖信號A與脈沖信號B兩根信號線的連接狀況。因線路接頭已經(jīng)拆開,就先測試測深脈沖信號A相與測深脈沖信號B相兩根信號線的通斷情況。關掉總開頭電源,把連接到編碼器一端的XM2.7與XM2.8短接,然后測量控制器端頭兩根信叼線的電阻值,檢測兩組信號的線路正常;3.如果證明電源線路與信號線路正常,則應該為編碼器的故障引起。采用萬能表檢測編碼器是否有故障。
    卡管故障
    旋挖鉆機在鉆孔過程中,難免會出現(xiàn)坍孔、卡管、掉物等故障。上述故障可分別采用回填重鉆、淤泥吸拔、叉鉤打撈等方法排除故障。下面重點談談旋挖鉆機在澆筑過程中出現(xiàn)的故障及處理方法。
    卡管是最常見的現(xiàn)象,原因不外乎是混凝土流動性差造成離析,或各種機械故障引起混凝土澆筑不連續(xù),在管中停留時間過長而卡管,或?qū)Ч苓M水造成混凝土離析等而引起卡管?ü芄收铣霈F(xiàn)時,可通過以下三種方法排除故障。
    錘擊導管法蘭。錘擊導管法蘭,吊繩上下抖動等兼可疏通導管。個別嚴重的,也可安裝附著式振動器,但最好在一開始就采用,振動可疏通,但其害處是同時也有可能使混凝土離析。
    鋼筋沖搗。若卡管位置在距地面以下不遠處,可用25米以上的鋼筋沖搗。
    加焊鐵板。在導管外加焊鐵板,利用導管下落時鐵板與其它卡座的撞擊振動疏通。導管進水故障排除
    導管進水,能在導管中聽到“嘶嘶”的水流聲,此時應迅速查明漏水的位置,在埋深允許的情況下,盡量將其埋在混凝土中。否則,應提升導管,處理好漏水以后,設置隔水栓,重新澆筑。
    導管進水,其原因主要在于首灌混凝土量不足或?qū)Ч芸谔嵘^高以至無埋深;誤測導致導管提升至混凝土面外,其基本現(xiàn)象為導管中會重新充水,孔內(nèi)水位明顯下降。導管進水的解決辦法也有三種。
    首灌混凝土量不足或?qū)Ч芸谔嵘^高以至無埋深而使導管進水的,可用導管作為吸管,用空管吸泥的方法將孔內(nèi)混凝土吸出,并重新灌注。
    可采用重插法來解決由于誤測而使導管進水的問題,即重新將導管插入混凝土中,用泥漿泵抽出管內(nèi)的泥漿,再重新澆灌混凝土。其前提條件是表面混凝土沒初凝,若超過初凝時間則作為廢樁。若沒埋深,但導管內(nèi)有混凝土面而沒進水的,則插入重澆,但有可能造成夾層,應注意測試。
    若導管已離樁頂不遠時進水,可在以后基礎開挖中埋入護筒,清除沉渣及軟弱混凝土層,安裝同樣直徑的模板,澆筑混凝土至設計標高。
    導管拔斷故障排除
    導管拔斷或拔不出,其原因有埋深過大,時間長后造成混凝土初凝,引起摩擦阻力過大,螺栓擰緊力矩不足?梢酝ㄟ^加強測深,控制埋深來解決這一故障。
    若導管斷在混凝土中,則繼續(xù)澆筑,權當加入鋼筋;若導管斷在混凝土外,則采用重插法,設置隔水栓,重下導管重新澆筑,前提同樣是混凝土未初凝。
    若用上述方法處理無效時,應及時將導管拔出,將已灌的混凝土吸出,抽出鋼筋籠,重新清孔,并重新下鋼筋籠、混凝土,若再無法處理時,只能按廢樁對待。廢樁情況應絕對避免,實在無法避免,只得采用補樁的方法。補樁分兩種,即原樁位上補和廢棄原樁位上補。
    原樁位上補可采用反循環(huán)鉆機除去鉆錐,用泥漿泵將泥渣及混凝土渣吸排出去,并采用清水清孔,在鉆頭上焊接十字鋼鋼骨架對原樁頂面搗刮,然后下導管繼續(xù)澆筑,以后加強檢測。原樁位報廢。一般要補對稱兩根,且無樁位,常采用原樁位上補一根,旁邊再澆一根的方法。
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